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立磨電耗

磨機臺時(shí)產(chǎn)量由230 t/h提高到2020年的245 t/h以上,提高了15 t/h左右,生料工序電耗降到16.5 kWh/t以下,降低1.5 kWh/t左右,達到了提產(chǎn)增效的目的,但與同規格先進(jìn)立磨相比還有節能改進(jìn)TRMS32.3礦渣立磨(天津院),設計產(chǎn)量45t/h,年產(chǎn)量30萬(wàn)t,磨機本體的電耗>30Kwh/t,因為系統配置和操作參數的不同,總體電耗在4651Kwh/t之間。

仕名建材有限公司作為立磨系統節能降耗改造的和解決者,擁有先進(jìn)成熟的改造技術(shù),經(jīng)驗豐富。通過(guò)對立磨系統節能降耗改造,可以實(shí)現提產(chǎn)10%30%、立磨工從工藝角度降低電耗的措施!)磨機的設計與選擇是關(guān)鍵因素 一般而言,以大磨機取代小磨機,可以增產(chǎn)節 電,用效率高的粉磨機取代效率低的球磨機,也可 收到顯著(zhù)的節能效果,如立磨、

2 核算舉例 以哈爾濱水泥廠(chǎng) MPS3150 立式生料磨為例,對其性能參數進(jìn)行核算, 原材料在標準的 MPS32 立磨上的試驗結果為: 產(chǎn)量 Q1=622kg/h 磨耗:M=1。6g/t 電耗:W1=4.7kWh/h 2原理 立磨 適用物料 礦石 主軸轉速 按型號 出料粒度 0.180.038 外形尺寸 按型號 應用領(lǐng)域 水渣 物料硬度 10 物料含水量 15% 生產(chǎn)能力 電動(dòng)機功率 545kW 電

我公司2 500t/d生產(chǎn)線(xiàn)水泥制備系統采用TRMK4541立磨作終粉磨工藝.自2012年5月份投產(chǎn)以來(lái),受市場(chǎng)影響,我公司被迫停窯.同時(shí)因無(wú)熱風(fēng)來(lái)源和全部使用外購熟料溫度低在大力倡導節能環(huán)保的環(huán)境下,集破碎、干燥、粉磨、分級、輸送于一體的立磨更符合節能降耗的要求。水泥生料立磨在運行中,每個(gè)工藝環(huán)節都有很多節能措施,只要加

立磨電耗,影響生料工序電耗的主要設備為循環(huán)風(fēng)機和立磨主電機,因此公司技術(shù)人員開(kāi)始摸索降低立磨主電機電流和循環(huán)風(fēng)機電耗,達到進(jìn)一步降低生料工序電耗的目的。 1能耗高的原因 (1)生料1.5入磨管道原設計阻力大,負壓大,造成尾排風(fēng)機電耗高 立磨的熱風(fēng)來(lái)源是從預熱器抽取的熱風(fēng),經(jīng)過(guò)增濕塔,在停磨時(shí)為了袋收塵的安全運行,增濕塔需要噴水降溫,在立磨開(kāi)時(shí)不

在粉磨物料和配比相同下,球磨機粉磨電耗一般在4045kWh/t,輥壓機+球磨機為3035 kWh/t,立磨可以控制在2530 kWh/t。 由圖可見(jiàn),相較于球磨機和輥壓機+球磨機聯(lián)合粉磨系統,水泥立磨終從系統裝機容量來(lái)看,兩者僅相差65kW,從設計計算電耗來(lái)看,輥壓機終粉磨系統的單位生料電耗要比立磨低3.5kWh/t左右,相當于熟料電耗5.25kWh/t。 而由表6可以看出,隨著(zhù)時(shí)間的推移(該生

如何提高生料立磨產(chǎn)量降低電耗,如何提高生料立磨產(chǎn)量降低電耗根據相片反映我廠(chǎng)生料立磨系統反映產(chǎn)量低(134T/h)實(shí)際能力(值150T/h)電耗高(25度)正常值22度這種立磨所需氣體的壓力很高,且氣力帶料的效率很低,造成了大量能源浪費,使得立磨的電耗很高。 2.目前傳統立磨的分離器(選粉機)普遍效率偏低,選出的合格細粉的級配不好。 3.由于原理和結構上的問(wèn)題

1.MLS3626生料立磨降低電耗的措施2.立磨選粉機密封對生料細度和電耗的影響3.淺談降低生料立磨終粉磨系統運行電耗的措施4.南京鉅力粉體研究所實(shí)施的水泥A#生料立磨技改臺時(shí)產(chǎn)小,立磨電耗降低,但成品細度將會(huì )降低且細度范圍減小。 擋料環(huán)安裝后,研磨能力將增加直到立磨電耗穩定,這時(shí)液壓缸油壓預計在在1013Mpa(正常運行)。 然而,隨著(zhù)輥皮和襯板的磨

立磨電耗,生石灰粉磨深加工, 重工低電耗立磨設備河南 目前大多數生石灰加工多用雷蒙磨和球磨機來(lái)完成,但其有自身的缺點(diǎn),不能很好的對白灰粉進(jìn)行深加工,重工此前嘗試將立磨用于生石灰(摘要洛陽(yáng)理工學(xué)院畢業(yè)設計(論文) PAGE IV PAGE I 國產(chǎn)3400立磨的調試及應用摘 要水泥是高耗能工業(yè),其中粉磨約占水泥工廠(chǎng)電耗的三分之二以上,近年來(lái)隨著(zhù)我國大中型新型干法

4、磨內通風(fēng)環(huán)隙可根據盤(pán)面物料的分布情況靈活地進(jìn)行調整,以降低通風(fēng)阻力,減少電耗。 5、對于四輥立磨,磨輥可進(jìn)行對輥分別加壓或四輥同時(shí)加壓,以適應料床變化3.4.1改造后生料綜合電耗從19.43kWh/t下降到17kWh/t。 3.4.2改造后選粉機轉速由40HZ提升到41HZ。 3.4.3改造后立磨主電機電流下降20A左右。 3.4.4改造后循環(huán)風(fēng)機風(fēng)門(mén)開(kāi)度由84%變80%

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