立磨臺產(chǎn)低
1、設計原因:磨機未設置磨頭倉(緩沖倉),配料站入磨下料溜子有任一環(huán)節停機都會(huì )造成原料磨斷料空轉甚停機,沒(méi)有緩沖時(shí)間。應對措施:要求配料站、立磨崗位及立磨機是礦山磨粉行業(yè)的核心設備,它是集磨粉、烘干、細碎、選粉、輸送于一體的粉磨設備,在水泥、電力、冶金、化工等礦產(chǎn)行業(yè)有廣泛的應用。那么立磨機有哪些類(lèi)型,參數型號是多少呢?四#線(xiàn)是設計規模2500t/d新型法水泥生產(chǎn)線(xiàn),建有一套風(fēng)掃煤磨車(chē)間,魚(yú)峰臺立磨(浙江TLM3840,生產(chǎn)能力達210t/h),套SNOR脫銷(xiāo)系統,擁有魚(yú)峰的水泥磨
立磨立磨有兩大經(jīng)典機型,即系列立磨和系列超細立細度目入磨物料粒度小于臺時(shí)產(chǎn)量高,電耗,能耗低工藝操作簡(jiǎn)單,預熱 什么原因導致立磨產(chǎn)量低細度粗破碎設備磨粉設備報價(jià)生產(chǎn)年備注:要達到熟料綜合電耗52kwh/t,除了窯日產(chǎn)6500噸,煤磨臺產(chǎn)45噸/小時(shí),立磨臺產(chǎn)480噸/小時(shí)22kwh/t,煤粉制備電耗30kwh/t,生料電耗12.6kwh/t。熟料綜合電耗55度及熟 工段維護保養是提高立磨臺時(shí)產(chǎn)量的關(guān)鍵之一。需要每隔一段時(shí)間,對立磨進(jìn)行徹底的清洗和檢查,包括油液、電纜等設備,確保各部件正常運轉。定期維護保養能夠保證立磨的

從2013年開(kāi)始發(fā)現這樣的奇怪情況:兩臺立磨在啟動(dòng)和停止的過(guò)程中有一小段時(shí)間(約2分鐘左右)完全無(wú)負載,在這段時(shí)間里可以從立磨入力高速軸總成的前端(靠近迷宮密高爐礦渣水分對立磨臺時(shí)產(chǎn)量的影響 3 結論 (1)印巴法沖制的高爐礦渣結構主要為活性高的玻璃體結構,明特法沖制的高爐礦渣主要為活性低的鈣鋁黃長(cháng)石(ca 2 al 2 s4.立磨運動(dòng)部件少,能耗低,振動(dòng)小,噪音低。常用的立磨多少錢(qián)一臺?其實(shí)立磨的價(jià)格并不貴,因其
立磨臺產(chǎn)低,由于立磨是烘干磨,入磨溫度的降低,給生料磨生產(chǎn)帶來(lái)的是臺時(shí)的降低。操作中,我們充分利用有限的熱風(fēng),保持磨內的噴水量適當,在操作穩定的條件下,盡可能提高出磨溫度。經(jīng)(4)煤立磨臺時(shí)產(chǎn)量低,僅為21 t/h (5)煤粉含水量(含內水)過(guò)高,設計值為<5.5%,實(shí)際值為7.5%左右。 表1 主機設備參數 2 問(wèn)題分析 2.1 接力風(fēng)機進(jìn)風(fēng)口負壓高 該公司后期拆除了1臺旋風(fēng)臺立磨是上個(gè)世紀二十年代在德國研制出來(lái)的。臺用于水泥工業(yè)的立磨于1935年在西德出現,立磨在歐洲的水泥廠(chǎng)使用多年以后,才在美國開(kāi)始使用,美國臺立磨是在1973年末投入運轉。后來(lái),

每臺立磨()的情況各不相同,一定要據情合理控制。在停機前盡量加大抽風(fēng)讓細粉盡量多地入庫均化。如果細粉過(guò)多落輥研磨時(shí),磨機的振動(dòng)大。物料明特法沖制的高爐礦渣主要為活性低的鈣鋁黃長(cháng)石(Ca:AI:Si07)晶體結構;(2)高爐礦渣堆積密度彡】060 kg/m5時(shí),經(jīng)堆放72 h自然排水后,高爐礦渣水分可以控制在8.5%,有利于立磨CK450 立磨臺產(chǎn)低之操作優(yōu)化調整 北流海螺二期熟料生產(chǎn)線(xiàn)使用的原料立磨為海川公司制造 的 CK450 立磨,自 2009 年 8 月 6 日試生產(chǎn)今,臺時(shí)產(chǎn)量持續 偏低,喂料量維持在 38042
2014年元月,我公司受興義西南水泥邀請對立磨選粉機進(jìn)行改造,在對原料粉磨系統初步調研過(guò)后,認為可以對該立磨系統進(jìn)行改造,能夠提高立磨臺時(shí)產(chǎn)量,確保在240噸以立磨臺產(chǎn)保障措施 2、石灰石小庫料位正常情況下保持在60%以上料位運行,不得低于50%,當堆場(chǎng)石灰石粒度偏大時(shí),料位控制要適當提高,以提高均化效果,防止物料離析造成的介紹了生料 立磨系統的改造方法。采用對工藝設備的改進(jìn)來(lái)提高臺時(shí)產(chǎn)量,從而 解決了由于電石渣摻量增加以及余熱發(fā)電投用后窯尾廢氣溫度低,造 成我廠(chǎng)生料立磨臺時(shí)產(chǎn)量偏低,影響
【6】 工藝設計中考慮到原煤水分較高,需要烘干,熱源來(lái)自低氧濃度的窯尾廢氣,并設置了磨頭冷風(fēng)閥,可隨時(shí)調整入磨風(fēng)溫。在任何情況下,入磨風(fēng)溫不超過(guò)350℃,一般控制250300℃下操作,TRM53.4生料立磨與傳統的粉磨設備相比,具有可對各種不同物料進(jìn)行粉磨、占地面積小、單位能耗低、調節簡(jiǎn)便、控制反應迅速、干法粉磨能力、維修方便(不必拆除磨機便可更換磨損件)、從啟動(dòng)到停機摘 要 唐縣冀東水泥有限責任公司生料立磨系統投產(chǎn)今,在磨輥的選用上,先后使用了三種輥套,即鑄造輥套、堆焊加厚輥套和陶瓷輥套。實(shí)踐證明,陶瓷輥套在粉磨中表現
新鄉長(cháng)城擁有自己的大型鑄鋼基地、機加工車(chē)間、電氣車(chē)間,立磨機主要部件磨盤(pán)、磨輥、搖臂等,從鑄造到成品,整套系統中需要的輔機如收塵器、油站、電控柜、非標管道等均為公司自制,這樣不僅確保了整每臺磨機設1個(gè)磨前倉,共6個(gè),每倉容積為300m,分別為6臺立磨供料。每個(gè)磨前倉下設稱(chēng)量皮帶機,根據磨頭倉料位高低指令和磨機出粉量調整給料量大小。立式磨粉機磨好的粉料經(jīng)除塵磨機內部影響臺時(shí)產(chǎn)量的部位有:直接參與碾磨的磨輥、磨盤(pán),控制料層的擋料圈,控制熱風(fēng)風(fēng)向的噴口環(huán)等。 1.1 磨輥和磨盤(pán)襯板磨損 從磨機的工作原理可知,立磨在工作時(shí)是通過(guò)磨輥施加壓
成功地解決了由于余熱鍋爐投用導致入磨風(fēng)溫降低而使生料立磨臺時(shí)產(chǎn)量下降的不良影響,增加了生料磨停機檢修時(shí)間,保證窯系統物料的供給,同時(shí)大大降低了生料立磨工序電耗,僅以改造前5礦渣的易磨性不僅受到其沖渣方式的影響,也受到其化學(xué)成分的影響,分析了高爐礦渣中的化學(xué)成分對礦渣的易磨性和對立磨臺時(shí)產(chǎn)量的影響,見(jiàn)圖3,可見(jiàn):在相同沖渣方式我廠(chǎng)2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)采用MLS3626型立磨,2009年1月投產(chǎn)運行,該立磨系統運行幾年來(lái)故障率較高,臺時(shí)產(chǎn)量較低,直2012年才平穩運行,但生料工序電耗較高。隨著(zhù)GB一、填空題1、立磨
我單位擁有一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn),使用MLS3626型立磨,投產(chǎn)使用以來(lái),和其他單位立磨系統對比,故障較多,生料工段用電很高,臺時(shí)產(chǎn)量低,成為該條水泥生產(chǎn)線(xiàn)提產(chǎn)的瓶頸,制約了維修 量大且維修成本高,維修時(shí) 間也長(cháng)。密封喂料機運行平穩,維 護成本低,維修時(shí)間短。4 轉子及殼體磨損后鎖風(fēng) 效果差、立磨臺時(shí)產(chǎn)量低。鎖風(fēng)效果好,臺時(shí)產(chǎn)量穩定。5裝機
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